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搜索结果如下(共107条):

搜索范围:全部 ;关键字:回收;搜索位置:无限定;

1:[成果转化与推广--界面衔接节能技术]球形蒸汽蓄能器

随着循环经济的深入人心,国内各企业的节能环保意识也在逐步加强,余热回收已经做的比较普遍,各厂的饱和蒸汽都较为丰富。由于余热蒸汽的生产随工艺生产而定,对蒸汽用户而言波动很大。为了提高余热蒸汽的利用率,目前主要采用设置蓄热器的方式来平衡蒸汽的生产和使用。部分用户为满足蒸汽蓄热要求,最多设置有12台卧式变压式湿式圆筒蒸汽蓄热器。球罐的几何形式为球体,具有表面积最小、用钢量最省等优势。研发大型变压式湿式球形蒸汽蓄热器能满足企业实际需求,对减少企业占地、简化系统、降低投资、减轻劳动强度有很大的意义,是十分必要的。
作者:高怀 发表时间: 2015-03-02 11:27:37 阅读(2785) 评论(0)

2:[成果转化与推广--冶金烟气综合净化技术]300t转炉煤气干法除尘技术

转炉吹炼过程中产生的高温烟气由罩群补集后进入汽化冷却烟道,通过热交换作用将高温烟气中的热量进行回收,使转炉煤气温度降低至800~1000℃后进入蒸发冷却器。在蒸发冷却器上部用多个喷嘴向烟气喷射雾状水滴,水滴与烟气进行热交换被蒸发,将烟气温度由800~1000℃冷却至200℃左右。蒸发冷却器采用的喷嘴为双层环缝结构,喷嘴的中心孔喷水,环缝喷射蒸汽以对水滴进行雾化。转炉煤气经蒸发冷却器冷却至200℃左右后进入静电除尘器。在常规冶炼条件下,采用转炉煤气干法除尘技术可实现煤气回收量达到100Nm3/t钢,蒸汽回收量达到80kg/t钢;“全三脱”冶炼条件下煤气回收量达到85Nm3/t钢,蒸汽回收量达到110kg/t钢的效果。
作者:高怀 发表时间: 2014-10-10 08:15:08 阅读(2680) 评论(1)

3:[成果转化与推广--系统节能技术]基于多发电机组的供配电网络重构技术

工业企业自备发电机组容量相对比较小,如组成传统的孤网运行,供电安全性及稳定性较弱。本技术从系统角度入手,运用先进的自动化逻辑控制技术、网络技术、通信技术、软件技术等,对供配电网络进行重构,充分释放企业二次能源潜能,节约成本。 该技术目前已被成功应用到济钢二降压电网重构工程,取得了可观的经济效益和社会效益,实现年经济效益如下: 1.减少上网费:全年减少发电上网费用1770万元(按济钢实际情况计算); 2.减少基本容量费:减少2台5万kVA主变基本容量费(费率28元/kVA月),全年3360万元;上述两项年共计降低企业直接费用5130万元,项目投资回收期0.77年。
作者:高怀 发表时间: 2014-10-10 08:14:42 阅读(2631) 评论(0)

4:[成果转化与推广--工序节能技术]烧结机及其冷却机余热回收技术及应用

该技术采用双压余热锅炉的循环风机在冷气机台车底部形成4500Pa的风压,可替代部分冷却鼓风机;二次加热装置采用不锈钢制造,能耐受500℃的热风和料矿的辐射烘烤;双压工艺可分别生产2.06Mpa和0.5Mpa的过热蒸汽,方便汽轮机的发电和厂内生产自用;主要受热面可5年免维护。 作为换热组件的热管耐高温可达到450℃,长期工作可承受400℃的温度;热管换热器的寿命在3年以上,可将烟气温度有效降低到200℃左右,对烧结主抽引风机影响较小。 热管换热器所生产的余热蒸汽的压力可达到2.06MPa。过热蒸汽温度可达到约340℃。余热蒸汽有效产量可达到每百吨成品矿生产5吨蒸汽。
作者:高怀 发表时间: 2014-10-10 08:14:31 阅读(3004) 评论(1)

5:[研发项目动态--国家科技支撑计划]CO2-O2混合喷吹炼钢工艺技术及装备示范

课题的主要任务是建设300万吨CO2-O2混合喷吹炼钢示范工程。课题具体任务有以下四点:(1)研究CO2回收及控制系统与CO2-O2混合喷吹炼钢的链接技术;(2)CO2-O2混合喷吹炼钢工艺优化研究;(3)CO2-O2混合喷吹和底吹设备研制;(4)300万吨CO2-O2混合喷吹炼钢示范工程装备技术研究。 经过一年多的研究,课题承担单位完成了研究CO2气体在电炉炼钢、炉外精炼、气体保护方面的应用,同时完成了示范工程建设的前期准备和方案设计工作。具体得出以下结论: (1)CO2气体应用于电炉炼钢的底吹过程,可代替氩气强化熔池搅拌,同时由于CO2可参与熔池的氧化反应,具有吸热作用,有利于底吹喷嘴蘑菇头的形成,保护底吹喷嘴,实现电炉炼钢过程底吹喷嘴和炉龄同步。 (2)CO2气体应用于LF精炼过程,可代替氩气强化熔池搅拌,产生的CO气泡弥散于整个熔池,有利于熔池去气、去夹杂,降低了钢液中氧含量,同时由于熔池搅拌作用增强,脱硫效率提高了10%以上。 (3)CO2气体代替氩气应用浇铸过程的长水口和浸入式水口保护,防止钢液的二次氧化,由于CO2气体的密度大于氩气,远大于空气,因此,覆盖保护作用良好,钢液的二次吸氧和吸氮现象基本消失。 (4)研究了两种CO2回收方法,掌握了化学吸收法和变压吸附法的技术原理、工程设计等方案,根据现场石灰套筒窑的尾气成分、温度、含尘量,综合示范工程企业的介质、能源等实际情况,选取了化学吸收法作为制取CO2的方法。 (5)完成了CO2回收方案、输送、应用于转炉炼钢的初步设计。完成了CO2回收系统和工艺的匹配设计。
作者:董鹏莉 发表时间: 2014-09-25 03:38:05 阅读(3022) 评论(0)

6:[成果转化与推广--轧钢工艺与技术]蓄热-换热联用式轧钢加热炉技术

采用蓄热-换热联用燃烧技术,使加热炉内火焰实现弥散燃烧减少NOx的形成与放散。同时通过回收烟气的热量,减少燃料的消耗,降低CO2气体的排放,具有巨大的社会效益。该项技术能从根本上解决目前国内蓄热式加热炉炉压大的问题,同时具备调节灵活、操作简单等特点,适合于产量变化、冷热装变化较大的生产条件,实现蓄热式技术真正意义上的节能,在大型钢铁联合企业具有较强的推广前景。以鞍钢股份有限公司一炼钢1#加热炉为例: 蓄热-换热联用加热炉技术于2012年投入应用,通过与同期生产的2#常规加热炉相比,加热炉的节能经济效益如下: 两座加热炉同期生产数据的比较来看,总产量差别较小(相差不足10%),热装率基本相同(相差4%),改造后1#加热炉的统计单耗0.87GJ/t要远小于2#加热炉的1.35GJ/t,实现节能35%。氧化烧损为0.73%。
作者:高怀 发表时间: 2014-09-12 02:43:17 阅读(2553) 评论(0)

7:[成果转化与推广--选矿新技术]新型阴离子反浮选捕收剂KS的研制及应用

新型阴离子反浮选捕收剂KS是鞍钢自行研制具有自主知识产权的产品,针对不同矿区矿石性质的差异形成“KS-Ⅱ”、“KS-Ⅲ”系列产品,具有吸附性强、选择性好的特点,可广泛应用在贫赤铁矿反浮选作业中,对矿石有较强的适应性,新型浮选捕收剂在保证精矿质量的同时可降低浮选作业尾矿品位,提高金属回收率。
作者:高怀 发表时间: 2014-09-10 05:02:58 阅读(2435) 评论(0)

8:[研发项目动态--国家科技支撑计划]钢铁联合企业副产煤气清洁循环利用技术及应用

主要目标: 建设一套安全可靠的转炉配套烟气全余热回收及布袋除尘系统并进行工程示范, 达到将蒸汽回收量增加50Kg/t钢,实现排放浓度不超过10mg/m3;研发出大通量、高精度、耐高温腐蚀性气体的过滤多孔膜材料滤芯及铁合金冶炼高温烟气净化装置和系统;研发新一代适用于高温工况条件的金属纤维毡滤袋,建立铁铬铝纤维滤袋除尘模拟实验平台。 主要内容: 转炉烟气全余热回收系统研发及示范应用 完成转炉烟气中粉尘成份的测定,并分析其自燃性,模拟在在转炉烟气中的氛围,摸索粉尘堆积可达到的最高温度;开展系统工艺设计、非标设备设计; 开展工业实验,检测系统运行是否稳定;实测吨钢多回收的蒸汽量;实测运行费用;实测烟尘的排放浓度。 铁合金高温炉气净化装置研发 根据工况条件的变化及气体的性质,设计选择自主研发的铁铝金属间化合物材料,制造出非对称膜滤芯,确保高温气体过滤系统耐腐蚀、耐高温、抗热震性及稳定过滤; 采用进气高温,解决系统正常工况下的结露和焦油糊膜问题的同时减少系统制造及运行成本;采用防结露系统、高温反吹来防止开停机及工况条件下的结露问题; 采用多段方式解决高温安全排灰。 金属纤维毡滤袋研究及应用 ①建立铁铬铝纤维滤袋的除尘模拟试验平台,建成金属滤料的应用性能数据库; ②开展铁铬铝纤维滤袋的孔隙结构设计和孔隙度、孔径等结构参数的优化,制备滤袋样品; ③开展铁铬铝纤维滤袋新型清洁系统结构设计,建立除尘装置在线数据采集系统; ④试制除尘器筒体,开展小系统侧线考核试验,为材料结构设计提供指导。
作者:董鹏莉 发表时间: 2014-08-05 10:59:00 阅读(2723) 评论(0)

9:[研发项目动态--国家科技支撑计划]钢铁联合企业焦化废水处置分质回用技术及应用

主要目标: 研发出焦化脱硫废液低温热源余热利用的热催化氧化、漆酶/介体的难降解有机物预处理、自由基高级氧化、剩余污泥碳化、低 C/N 比焦化区域废水的MBR、再生水季铵盐固定床杀菌等六项关键技术;建成400m3/h的焦化废水再生示范工程;实现焦化废水再生技术的集成和设备的成套化,形成具有自主知识产权的焦化废水再生技术及设备,为我国钢铁行业焦化废水治理提供可靠技术支撑。 主要内容: 脱硫废液热催化氧化技术及设备研发 O/A/O工艺优化运行与控制参数研究 生化外排水的自由基氧化技术研究 自由基氧化出水的BAF深度处理技术研发 碳源循环利用的污泥减量化技术研究 焦化区域废水的MBR工艺优化及膜污染控制 季铵盐固定床消毒 建设中试线和示范工程 建成400m3/h焦化废水再生示范工程,出水水质达到《再生水水质标准—再生水利用于工业冷却用水》(SL368-2006)的水质。
作者:董鹏莉 发表时间: 2014-08-05 10:56:45 阅读(2634) 评论(0)

10:[研发项目动态--国家科技支撑计划]钢铁联合企业综合废水

主要目标: 研发一整套包括浓盐水处理在内的经济高效综合废水深度处理及循环回用技术,建成 25m3/h浓盐废水深度处理中试示范装置,建设500m3/h废水的深度处理示范工程。综合废水全部回用于循环水系统,实现废水“零”排放。 研究内容: 综合废水回用于循环水系统时深度除盐研究 ①回用水中油类物质对除盐效果的影响及其去除方法研究。通过无机絮凝沉降和超滤膜处理联用技术,进一步降低回用水中的含油量; ②深度除盐工艺中反渗透膜污染机理研究。通过研究操作条件及水质等因素对膜污染的影响,阐明膜污染机理,控制膜污染程度; ③除盐系统的优化。选用反渗透膜处理技术和电吸附脱盐技术二种除盐方法,研究水质指标和操作参数与除盐效率间的关系,优化除盐系统的参数运行。 新型高效阻垢缓蚀剂研究 ①阻垢缓蚀剂的研制与优化。分析再生综合废水中离子 的组成,对现有的阻垢缓蚀剂进行评价,筛选出性能优良的药剂。在此基础上通过添加相应组分,改善药剂的性能,研制出低膦低氮或无膦无氮的阻垢缓蚀剂; ②药剂阻垢缓蚀性能的评价。通过静态试验和动态试验评价药剂性能,使循环水的极限碳酸盐硬度达到12mmol/L。 水质与加药量平衡自适应控制技术研究 研究浊度、化学性质(含盐量、pH、金属离子含量)和操作条件(浓缩倍数、旁路水量、总水量、加药量)对循环水系统的结垢速率和腐蚀速率的影响,建立水质与加药量自适应模型。根据上述数学模型,设计水质与加药量自平衡控制系统。 浓含盐废水浓缩、干燥结晶处理工艺技术开发 ①浓含盐废水浓缩处理处理技术:通过活性炭过滤设施研究分析浓含盐废水中COD去除技术;通过膜反渗透试验,选择耐结垢、耐污堵、耐高压、大通量的膜材料以及能量回收设备。 ②焙烧技术:开发适合高含盐无机物焙烧干燥结晶炉型,再通过不同热媒介质燃烧特性试验,开发出专用焙烧炉、选择经济适用的燃烧介质。 针对钢铁行业综合废水的水质,研发出经济高效的膜材料。 建成一套25m3/h浓盐废水深度处理中试示范装置及500m3/h废水的深度处理示范工程并稳定运行。
作者:董鹏莉 发表时间: 2014-08-05 10:53:32 阅读(2418) 评论(0)

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